電泳涂裝是近30年發(fā)展起來的一種特殊涂膜形成方法,具有水溶性、無毒、易于自動(dòng)化控制等特點(diǎn),在汽車、電子、建材、五金等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。由此,電泳廢水隨之產(chǎn)生,并成為較廣泛出現(xiàn)的一種工業(yè)廢水,該廢水具有污染物種類多、成分復(fù)雜的特點(diǎn)。此外,由于各行業(yè)、企業(yè)規(guī)模差異較大,電泳廢水水量、水質(zhì)差異也較大,電泳廢水的處理工藝也必然呈多樣性。本工程位于大連某電子企業(yè),根據(jù)環(huán)?!叭瑫r(shí)"規(guī)定,新上電泳涂裝生產(chǎn)線需配套廢水處理站。本工程廢水量較小,現(xiàn)場(chǎng)用地有限,且要求基本實(shí)現(xiàn)無人值守。本工程設(shè)計(jì)基于上述條件展開。
1設(shè)計(jì)處理規(guī)模、水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)
1.1設(shè)計(jì)處理規(guī)模
本工程設(shè)計(jì)規(guī)模由該企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)線參數(shù)確定,設(shè)計(jì)處理規(guī)模為240m3/d,廢水處理站可8h或24h自動(dòng)運(yùn)行。生產(chǎn)線定期排放的廢液由公司收集、處理,不在本工程處理范圍內(nèi)。
1.2設(shè)計(jì)處理水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)
由于廢水處理站必須與新上生產(chǎn)線同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入運(yùn)行,無法通過現(xiàn)場(chǎng)采樣的方式獲得準(zhǔn)確的廢水水質(zhì),因此本工程原水水質(zhì)由該企業(yè)結(jié)合同行業(yè)水質(zhì)資料確定。排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《遼寧省污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB21/1627—2008)之排入污水處理廠的水污染物允許排放濃度。設(shè)計(jì)原水水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)如表1所示。
表1原水水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)
2工程設(shè)計(jì)
2.1工藝流程
電泳廢水的主要污染物為水溶性樹脂、顏料、填料、助溶劑(酯、酮、酸類)和少量的重金屬離子。Fenton試劑因H2O2與Fe2+的催化作用,可產(chǎn)生具有氧化能力的HO˙,對(duì)以有機(jī)物為主的各類高濃度污染物有很好的處理效果。根據(jù)電泳廢水的主要污染物構(gòu)成及濃度,并結(jié)合本工程廢水量較小、現(xiàn)場(chǎng)用地有限且要求基本實(shí)現(xiàn)無人值守的條件,本工程設(shè)計(jì)工藝流程為廢水調(diào)節(jié)+序批式Fenton催化氧化+混凝沉淀+砂濾。具體工藝流程見圖1。
2.2各單元設(shè)計(jì)
2.2.1廢水調(diào)節(jié)單元
由于本工程水量較小且用地有限,采用批處理方式,因此必須設(shè)置廢水調(diào)節(jié)池以緩沖、調(diào)節(jié)批處理反應(yīng)裝置運(yùn)行期間流入廢水站的原水。廢水調(diào)節(jié)池設(shè)計(jì)有效容積為8m3,HRT為8h。池底設(shè)有穿孔曝氣管攪拌廢水以達(dá)到均質(zhì)和防止沉淀的作用,曝氣強(qiáng)度為4m3/(m2˙h)。池頂部設(shè)有提升泵2臺(tái),1用1備,形式為耐腐蝕泵,Q=40m3/h,H=15m,N=5.5kW,泵的啟停同時(shí)受批處理反應(yīng)裝置運(yùn)行時(shí)間控制及廢水調(diào)節(jié)池液位控制。
2.2.2序批式Fenton催化氧化反應(yīng)槽單元
本單元是工藝處理的核心單元,可依次實(shí)現(xiàn)包括調(diào)pH至酸性、Fenton催化氧化、pH回調(diào)、混凝、沉淀、排水排泥6個(gè)功能。序批式Fenton催化氧化反應(yīng)槽本體為鋼制錐底圓罐,內(nèi)襯環(huán)氧樹脂玻璃鋼防腐,總高為4m,直邊高為2.7m,錐斗高為1.3m,錐斗斜邊與水平面夾角60°,罐體內(nèi)徑為1.8m,反應(yīng)區(qū)總有效容積為6m3。
槽內(nèi)設(shè)有固定式pH探頭,實(shí)時(shí)在線測(cè)定廢水pH并傳送至集中控制柜,根據(jù)設(shè)定程序控制各加藥泵的運(yùn)行。槽內(nèi)設(shè)有槳式攪拌機(jī)1臺(tái),轉(zhuǎn)速為190r/min,N=2.2kW。原水由提升泵提升進(jìn)入反應(yīng)槽,設(shè)計(jì)進(jìn)水歷時(shí)10min,達(dá)到設(shè)定液位后攪拌機(jī)啟動(dòng),同時(shí)H2SO4加藥泵在pH控制器控制下啟動(dòng),在廢水中加入質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%的H2SO4溶液,待廢水pH降至3后停止加藥,設(shè)計(jì)pH調(diào)節(jié)歷時(shí)5min。加入質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%的FeSO4溶液及質(zhì)量分?jǐn)?shù)為27.5%的H2O2溶液,在攪拌下進(jìn)行Fenton催化氧化反應(yīng),設(shè)計(jì)反應(yīng)歷時(shí)60min。設(shè)計(jì)出水水質(zhì)下,確定FeSO4投加量為200mg/L,H2O2投加量為600mg/L。
槽內(nèi)設(shè)有固定式ORP探頭,實(shí)時(shí)在線測(cè)定廢水ORP值并傳送至PLC,當(dāng)氧化反應(yīng)后期ORP值穩(wěn)定在300mV時(shí)認(rèn)為Fenton反應(yīng)已完成,否則將再次啟動(dòng)FeSO4加藥泵及H2O2加藥泵。當(dāng)然,除非生產(chǎn)線發(fā)生故障或H2O2藥劑品質(zhì)出現(xiàn)問題,否則此種異常情況極少發(fā)生。氧化反應(yīng)完成后,Ca(OH)2加藥泵啟動(dòng),回調(diào)廢水pH至8.5,此時(shí)廢水中將產(chǎn)生大量絮體,再加入3mg/L質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.15%的PAM溶液,使絮體更大,更易沉降,pH回調(diào)及PAM投加、反應(yīng)過程設(shè)計(jì)歷時(shí)15min。
PAM投加完成后攪拌機(jī)停止運(yùn)行,廢水逐漸靜止,絮體開始沉淀,沉淀過程設(shè)計(jì)歷時(shí)30min,以保證槽體底部錐體內(nèi)的污泥密實(shí)度。沉淀工序完成后自動(dòng)由上至下依次開啟3個(gè)氣動(dòng)閥進(jìn)行排水,將槽體直邊段內(nèi)6m3的廢水平緩排出,之后啟動(dòng)槽體底部的排泥泵,將底部沉淀的污泥排至污泥干化槽,此排水、排泥過程設(shè)計(jì)歷時(shí)15min。以上序批式Fenton催化氧化反應(yīng)單元運(yùn)行全周期合計(jì)10+5+60+30+15=120min。
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